来源:齐鲁晚报 作者:祝存波 孟杰 王博文
在第7届济宁市首席技师评选中,济宁高新区有两名技师获“济宁市首席技师”殊荣,其中一位是山推传动事业部的数控铣工刘呈虎。
在一线生产线上工作数十载,除了练就了一身过硬的基本功,他们还起到了传送带的作用,用自己的经验带出了一大批兢兢业业的“青年学生”。让我们走进车间,领略这些生产一线高新工匠们的风采。
在山推工程机械股份有限公司传动事业部,提起刘呈虎,工友们无不佩服。十年磨一剑练就高超的操作技术,带着QC小组先后攻克多项生产技术难题,在不影响产品生产效率的同时,大大提升了产品的合格率。
人物简介
刘呈虎,男,1986年10出生
2003年至2007年就读于山推技工学校
2007年获得济宁市技工学校技能比武数控车床专业第三名
同年进入山推传动事业部工作至今,从事卧式铣镗床操作
曾获“山东省机械行业技术能手”、“山东省机械行业首席技师”和“济宁市技术能手”等荣誉称号。
专业不对口从零开始,逐渐成为车间多面手
2007年,从山推技术学校毕业后,刘呈虎进入山推,没有像他预想的那样成为一名金属切削和数控车床工人,而是根据公司当时的需求,进入传动事业部成为了一名数控铣工。这对于学习了4年金属切削和数控车床的刘呈虎来说,意味着一切都要从头开始。
跟着师傅,刘呈虎先从记忆零部件的尺寸开始,一点一点熟悉自己所操作的设备。“变速箱的种类多,行星架的种类就更多。”刘呈虎说,刚开始接触铣工,他准备了一个笔记本,记下所接触到的零部件的尺寸和特征,还将每天在操作中遇到的难题都标记下来,这个习惯,刘呈虎如今仍在坚持。
仅用了3个月,刘呈虎就已经熟练掌握了设备的操作流程和技巧,并可以独立操作设备。但刘呈虎却没有一丝放松,因为在工作的过程中,刘呈虎发现了问题。“SD16行星架的合格率一直得不到提升,我就带领QC小组,从人、机、料、法、环等多个方面进行排查试验,最后终于找到了造成残次品的原因。”刘呈虎说,通过团队的努力,用了大约一年,终于找到了改变压装方式的办法,该产品的合格率达到了100%。
现在的刘呈虎,已经可以熟练掌握车床、数控车床、镗床、加工中心、数控铣床、数控插齿机、滚齿机等岗位技能,成为车间名副其实的多面手。
十年只出了一个残次品,责任心贯穿职业生涯
变速箱是一台推土机的核心部分,而行星架又是变速箱的核心,从入门的那一天起,刘呈虎就从师父身上学到了山推人的那种兢业和责任心。
因为产品对精准度的要求很高,所以工作人员在操控的过程中,要时刻保持注意力高度集中。“我们在操作的过程中要紧盯着刻度盘,根据刻度盘的提示及时调整出现尺寸偏差的产品。”刘呈虎所在的机加工车间5班,是山推第一届的“质量信得过”班组,作为5班的班长,刘呈虎对自己的更是严格要求。在从业的十年时间里,经刘呈虎手的残次品,只有一个。
“那次残次品出在我参加工作两年后,当时操控机器时走了神,事后很紧张,大冬天出了一身的汗。”刘呈虎回忆说,月末通报单贴出来之后,他心里很不好受,将这次教训一笔一划写在了工作日志中。
作为车间的一名老技工,刘呈虎也在用自己所学所感带动一大批青年员工的成长。在公司团委举办的青年智慧传承活动中,刘呈虎有三项技术革新荣获优秀智慧传承案例,为青年员工解决了生产当中的实际难题。
