
路文敬,传动分公司工艺质量科助理工程师,负责产品工艺设计及改善。个人技能扎实,获股份公司奥林匹克技能竞赛工艺岗位竞赛二等奖一次、三等奖一次,热衷工艺改善,获全国机械行业全国机械工业优秀质量管理小组两次。
工作上,路文敬以强烈的责任感严格要求自己,勇于担当、刻苦专研,在新产品工艺开发、产品工艺改进、质量提升等方面多次较好完成了各项工作工作。
与时间赛跑,抢占新产品开发先机。率先推进设计工艺并行工程,在产品设计阶段介入工作,根据各阶段设计图纸,实施全面工艺策划,为新产品的开发抢时间并提供全面保障:在电动装载机变速箱项目上,放弃周末休息时间,并主动晚上加班,在正式图纸下发前,倾尽全力完成变速箱箱体6工序合计193工步详细工艺设计、4套箱体专用夹具设计、48项常规刀具梳理选型、8项专用刀具设计定制,并逐一对每工步进行“刀具、机床、夹具、工件”切削干涉模拟,将各项准备工作做足、做细、做好;在采棉机变速箱项目上,超前完成采棉机箱体6工序合计204工步工艺设计、4套专用夹具设计、40项常规刀具梳理选型、12项专用刀具设计定制,完成电动装载机变速箱6工序合计193工步工艺设计、4套箱体专用夹具设计、48项常规刀具梳理选型、8项专用刀具设计定制,让操作者加工起来更省心!
专注工艺,打造精品,提升零部件核心竞争力。一是深孔加工取得突破:在采棉机箱体加工上,针对50倍径的断续深孔加工,制定多套备用方案,最终选用采用“配块+枪钻”方式,即制作与箱体同材料配块与箱体紧密配合,锁紧后,摸索枪钻工艺参数及使用技巧,使用枪钻进行深孔加工,试验成功;自营变速箱箱盖加工上,针对40倍径深孔加工,采用“内冷钻头+枪钻”组合加工方式,优化切削参数,效率提升1倍,并实现了非数控设备向数控设备的转移。二是大功率产品核心零部件的加工精度实现突破:针对SD90活塞,创新工艺思维,在使用软爪车削工艺基准面的基础上,将工艺基准面设置台阶高度差,将影响工艺基准面平面度的因素进行剔除,同时在车削内孔时,严格控制压板的装夹位置及切换顺序,经过反复试验验证,圆度提高;针对SD90油缸体,联合车间一线操作人员进行改进,通过调整装夹位置、减少装夹变形,并对设置的工艺基准内控平面度大大提高,彻底保证了油缸体两端面平行度控制在图纸要求。核心零部件的加工精度的突破为大功率变速箱5000H不开箱提供了一定技术支撑。
责任,立于心、践于行!作为一名工艺技术人员,路文敬同志始终牢记自身责任,尽自己所能去贡献自己的能量。在今后的工作中,路文敬同志将进一步强化使命担当,加强自身工艺技术研究,强化工艺技术运用,助力山推事业新发展!